編者按:今年5月至12月,萍礦集團“五小”活動即小革新、小發明、小改造、小設計、小建議活動在全公司展開,兩級黨委高度重視,廣大職工踴躍參與,共申報“小改革、小發明、小改造、小設計”42個,提出各類建議208條,經梳理整合為132條,其中36條建議已轉化落地,在增收、節支、提質、降耗等方面效果顯著,多的一項即可創效100余萬元。活動共評出一、二、三等獎31個。今天,萍礦集團網站特推出《出彩“五小”》專欄,通過有點、有面、全方位、多角度的報道,集中展示“五小”活動成果,展示萍礦人的勞動精神、創新精神、工匠精神。 今天為您介紹一等獎成果,請看——"小技改"解決生產"大難題" 錫消耗量全年減少三分之一,可節支14—15萬元,這個金額粗看起來很少,但在浮法玻璃廠,一年都僅消耗錫3—4噸,僅靠錫槽增加出口尾端板下氣封這一技改項目,一年便能減少錫消耗1噸之多。而且,改造后,還能極大提升產品質量、提高年產量,一舉三得。他們是怎么做到的呢?錫槽增加出口尾端板下氣封又是什么 5月初的一天,看著從1#渣箱處出來的玻璃板依然有些微鉻傷,不能評為一級品,浮法玻璃廠聯合車間技術員易國輝猛一拍大腿,暗暗下定決心:“再也不能這樣了!”他立馬找到工段長金勇,召集車間所有技術骨干一起集思廣益想辦法。 據了解,由于化學反應,過渡輥臺1#渣箱滾輪處容易粘錫,粘住的錫硬化后會鉻傷從此經過的玻璃。為了減少粘錫現象,以往該廠選擇在此處用二氧化硫進行沖洗,或用木條伸進渣箱中,將粘錫刮除。然而,使用二氧化硫沖洗,會導致錫和二氧化硫產生化學反應,造成不少浪費,而用木條刮除則不一定能找到字母大的粘錫點。 “一定要解決這一難題!”易國輝他們迅速達成共識。通過網上查找資料,詢問同行業其他廠家,請示廠領導同意后,他們決定在過渡輥臺1#渣箱處接一純氮氣管路,使出口處形成一個氮氣氣封,阻止二氧化硫和空氣由此進入錫槽氧化錫液。 氮氣管路裝好后,他們又碰到了新的問題:氮氣屬于低壓氣體,過多了會導致爐內溫度降低,過少了會導致氣封效果不好。于是,易國輝一上班就開始不斷地測試,最終控制流量為50m³/h,從5月底到現在,再也沒有出現鉻傷、劃傷、粘錫等現象。 “以前我們每班都要對滾輪進行清理,既浪費人工,又浪費時間,很令人頭疼!币讎x說,這是一個長期想解決但一直沒解決的難題,通過此次改造,不僅消除了安全生產隱患,還有效解決了玻璃板板下鉻傷、出口板下劃傷、粘錫影響玻璃質量問題,一年可增產約1000重量箱;并減少了出口處錫液氧化,由此可減少年錫耗1噸,年可節省費用14—15萬元。