煙囪挺拔揮筆,將希望昭告遠方;機組轟鳴作響,把發展一路高唱! 近日,記者走進浮法玻璃廠,這是江西省第一家浮法玻璃生產企業,安源牌浮法玻璃也多次獲得江西省名牌產品稱號。這樣一家自1995年便建廠的老牌企業,因各種原因近年來連年虧損,2015年虧損額甚至高達數千萬元。2018年該廠二線冷修復產后,該廠統一思想,痛下決心,打破機制,深化改革,熬過了最為艱難的幾年。在極其特殊、極不容易、極不平凡的2020年,該廠經濟運行卻出現“V”型反轉,實現營業收入近3億元,利潤同比增長306%,完成年度經營目標 163%,職工收入增長17%。 在“非常之時”,浮法玻璃廠是怎樣行“非常之策”、下“非常之功”,才造就“非常之勢”的?他們的答案是:順勢而變,將倒逼之“!鞭D化為發展之“機”! 疫情暴發 保安全就是!捌髽I呼吸” 2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情席卷全球,全球經濟衰退下行壓力陡增,中國經濟發展韌性面臨壓力測試。浮法玻璃廠生產經營也遭遇致命打擊,曾一度舉步維艱。 遭遇從未有過的“非常之時”“緊急之時”,面對生產經營受到的嚴重沖擊,該廠領導班子當即形成共識:“保安全”就是!捌髽I呼吸”。該廠迅速統一思想,“七個第一”原則打響疫情防控阻擊戰:第一時間收集掌握全廠人員狀況;第一時間上報疫情;第一時間完成有效隔離;第一時間制定疫情防控措施;第一時間關閉最大危險源;第一時間表彰先進和處理違反制度人員;第一時間宣傳報道疫情防控事跡。截至目前,該廠沒有發現一例感染病例和疑似病例。 嚴格落實安全生產責任制、認真實施安全生產專項整治三年行動、大力開展安全宣傳教育、狠抓“抓管理、促提升”活動月活動……在守牢疫情防控底線的同時,該廠還通過一系列緊貼實際的精準舉措,全面提高員工安全意識和能力,全面強化安全責任落實,形成“全員抓安全、人人有目標、個個有考核”的良好氛圍,確!白鰳藴嗜、上標準崗、做標準事、干標準活”,為企業逆勢發展奠定了穩固基石。 危機重重 把準供銷這把“生機之鑰” 資金短缺、原材料進不來、產品出不去、整個工廠幾近處于癱瘓狀態,而職工工資不能斷……“所有的措施在大災大難面前,都感覺是徒勞,曾一度有一種無能為力的感覺!”回憶去年初所遭遇的空前歷史困境,該廠經營副廠長黃海宏仍心有余悸。 受疫情影響,業內玻璃廠的庫存都達到歷史最高,所有廠家庫存爆庫,供需矛盾前所未見,浮法玻璃廠庫存之高也達歷史之最!拔覀兊膸齑孢_到了歷史最高——48萬重量箱。當時,不僅是成品庫爆滿,原料庫、廠房閑置空間、廠房外通道……凡是能遮雨的地方,都堆滿了我們的玻璃產品! 重壓之下,該廠迅速調整銷售策略,通過“四步走”打開了銷售新局面:通過與華中同行廠家聯合協調穩定市場,抑制恐慌市場情緒;同時積極開發外圍市場,啟動保價政策,優化客戶布局,通過在湖南試點,選擇市場實力較大的兩家客戶,規范市場售價,不僅大力提高了客戶對企業的信任度,也避免了市場價格惡性競爭;深入進行市場分析,及時與銷售方溝通,并進行大板質量攻關,調整銷售市場布局,提高鋼化市場占有率,在傳統原片玻璃市場萎縮、鋼化市場持續增長的轉變下,大幅提高大板玻璃銷售量,同比增長達68%;并積極對標行業標桿企業價格,及時跟進調整市場價格。 “非常之時”,防疫物資及原、燃料正常供應也面臨重重困難。該廠迅速轉變思維,尋找“化危為機、危中尋機”的大膽解題思路,降本增效效果顯著。該廠密切關注純堿和石油焦市場變化,充分利用疫情對價格的影響,科學安排資金,準確把握采購時點,以價定量。由于出口不暢,純堿價格下跌,該廠在低價期果斷加大采購量,將純堿維持在最高庫存運轉,全年純堿采購價格與同比下降267元/噸,純堿成本同比減少1000余萬元。去年9月份開始,則對石油焦干粉鎖量鎖價采購,全年均價對比2019年下降227.75元/噸,全年降低采購成本700余萬元。與此同時,積極開展成本對標,分析差距,制定措施,控制成本,全年其他原材料、燃料采購成本同比2019年均有下降。 正是找準了“穩定市場”這個“工廠命脈之鑰”,找準了“適時采購”這個“工廠命脈風口”,浮法玻璃廠經營效果開始顯山露水、逐步見效。 乘勢而上 強化管理驅動振翅騰飛 供應和銷售齊頭并進,該廠乘勢而上,配套更新內部管理,一方面加強工藝管理,另一方面加強設備管理,著力向管理要潛力、向管理要效益。 在工藝管理方面,以同行業先進企業為標桿,實行分片管理,執行巡查制度,對質量控制點的工藝參數執行情況進行全面監督。當產品一級品率低于80%時,要求每天對板面缺陷進行30分鐘集中取樣,分析巖相,掌握影響產質量主要缺陷動態。同時,組織技術人員召開技術專題會,分析討論解決方案,并及時采取應對措施。遇到自己解決不了的疑難問題時,采取“走出去、請進來”的辦法,積極與科研院所進行理論上的討論分析,邀請同行業資深專家到廠現場指導操作,使疑難問題得到及時解決,保證生產正常。特別是原料執行分堆碼垛制度,強化了對硅砂的外觀質量檢驗,將不同礦點、不同批次的硅砂分庫、分區放,嚴格遵守先進先出原則,保證硅砂有足夠脫水時間。通過強化驗收措施,大幅提高碎玻璃質量標準,把生產工藝指標切實落實到位,破損率下降30%。在提高產量質量方面,著力提高拉引量,加強改板精細操作,調整設備檢修量及時間,從而縮短改板落板時間。在穩定熔化操作方面,不定期對噴罐進行清理,按規定及時更換燃燒器,加強跟蹤窯壓、溫度控制考核,盡可能減小溫度作業區間,穩定熔化作業,確保窯壓狀況良好,大大提高了玻璃產量質量,產品順利進入玻璃鋼化行業。 在設備管理方面,該廠堅持定期組織人員召開機電工作會,收集問題,落實舉措,確保全廠機電設備運行安全。堅持定期、不定期對各生產車間設備運行、潤滑、檢修、安全等進行檢查,發現問題及時下達整改通知單,督促車間限期整改,對整改情況進行復查,形成閉環管理,使運轉設備完好率平均達97.8%,檢修計劃完成率達97%。 忍受得住破繭成蝶的痛,才擔得起振翅高飛的美。在江投集團2020年度先進集體表彰名單上,浮法玻璃廠赫然在列。如今,在“義無反顧、敢為人先”的安源精神引領下,浮法玻璃廠正在走向制度更完善、管理更高效、風清又氣正的發展之路,一幅絢麗多姿的發展畫卷將繼續在浮玻人的手中激情描繪。