“你看,現在B1風機沒有開,可以節省許多電費,也沒有噪音……”近日,浮法玻璃廠聯合車間支會主席林劍站在退火窯旁,高興地說著小改小革取得的成效。 據了解,從2018年復產起,該廠退火窯本身存在結構上的缺陷,不能自控,質量時好時壞,加上原本是500噸的設計產量,后改為600噸,退火窯加長了,但未加寬,進一步影響了退火窯的質量,導致切裁質量不理想,存在多角少角、白碴等現象。退火窯區間也沒有擋簾,存在溫差,造成氣流波動,又影響了速率。針對這些缺陷,聯合車間組織機電人員、車間工藝人員近20余人群策群力想辦法。 在線改造,有較大的難度。一有空閑,大家便在一起分析各種細節。退火窯是密閉的,看不到窯爐的情形,他們便翻閱以前的圖紙,查找設計尺寸。他們考慮加裝擋簾,但如果遇到雜物,怎么辦?“制作擋簾時一定要留有余地,設法分成兩節,上面是固定的,下面是活動扣,決不影響生產。”溫度近580℃,安全風險大,5米多寬,拉桿變形怎么辦?“在外部用螺絲固定拉桿!贝蠹壹紡V益,定位置、開眼,設計擋簾形狀。 2018年11月,通過深思熟慮,他們便對退火窯A、B區內部出口端加裝擋簾,實現區間氣流阻隔。沒有氣流的影響,立馬穩定了退火溫度。裝好一塊擋簾之后,試行個把月時間,運行效果良好,隔一段距離又裝了一塊。玻璃的永久應力控制在合理范圍,玻璃退火及切裁質量明顯提升,玻璃縱炸影響時間每月減少10分鐘(近60wb),薄玻璃切裁缺陷影響日減少近70wb,年可增加經濟效益160余萬元。 他們沒有就此止步。細心的林劍發現板下溫度低20-30℃,他擔心熱電偶有偏差,于是用測溫槍測試,顯示同樣的結果。2019年12月,他們又對退火窯密封區底部加裝60mm保溫強化層,減少底部散熱,縮小上下溫差。之后,他們又不斷完善B2區溫度的精確控制,使退火工藝得到進一步優化,并關停B1區風機及風加熱系統,合理控制了玻璃退火速率,延長了玻璃退火時間,實現了退火質量提高及用電成本降低的目標。 通過對退火窯一系列的改造,調整了退火工藝參數,提高了退火質量,減少了縱炸次數,提高了切裁率,同時關閉了B1區風機及中部、邊部電加熱,節電效果非常明顯,日節約用電近4100度,年節約電費100余萬元。這個技改項目也在萍礦集團2021年“五小”活動中被評為一等獎。