“別看這么一個小零件,它治好了兩臺大桁車的‘老毛病’,功勞可不小!”在浮法玻璃廠堿庫車間,兩臺單梁桁車正提著沉重的原料來回運轉,原料車間主任彭云向記者展示著手機里一張設備照片——一個小小的定位輪卡在電動葫蘆附近的軌道中,言語中滿是自豪。 這樣一個小零件,究竟有什么“魔力”呢? 純堿是玻璃生產的重要原材料,200多噸純堿每天必須從該廠堿庫車間運送到原料加工庫進行配料,而堿庫車間的2臺單梁桁車便承擔著這一重任。因為運送量大、使用年限長,桁車的電動葫蘆行走路軌磨損嚴重,導致電動葫蘆啟動輪、叢動輪擦邊嚴重,影響桁車的安全性與平穩性。怎么解決這個問題?該廠技術員先后咨詢了桁車生產廠家、其他生產單位,得到的結論只有一個:更換主、從動輪。 但是,這個辦法無法從根本上解決問題——新的零件裝上一段時間后,同樣問題還會出現。純堿運輸量大的時候,一個月就要更換一次主、從動輪,且不說每次更換需花費1000多元,頻繁的維修也影響車間的工作效率。原料車間的員工們看在眼里,急在心里。為給企業減輕負擔,他們翻閱了大量資料,決定自己動手,攻克這個困擾了他們多年的技術難題! 于是,原料車間迅速組建了一支由彭云牽頭,華遠萍、王勇、鄔自龍、柳智、文學等組成的攻關團隊。他們嘗試在從動輪上安裝可調節橫向定位軸承,希望能夠解決從動輪嚴重擦邊的問題。由于沒有前人經驗可借鑒,他們只能一點一點摸索,從定位輪的材料選擇,到安裝的位置,都需要一點點調整、修正。在經歷了幾次修改后,2023年5月7日,一個凝結了團隊心血的定位導向輪終于安裝成功。令人欣慰的是,這個材料成本僅需300元的“小零件”安裝以后,桁車至今未更換主、從動輪! 別小看這么一個小零件、小革新,自從有了它,小車行走啃軌的現象沒有了,起吊堿噸袋的斜拉安全隱患消除了,更換備件的資金省下來了,我們工作的效率也提高了!”原料車間員工為攻關團隊豎起大拇指。給電動葫蘆加裝定位導向輪這一項目,也在萍礦集團“五小”活動中榮獲二等獎。