2009年,是電力公司的“管理效益年”,通過加強管理節能增效,是公司應對危機、化解企業難題的有力措施。高電中心在日常工作中發現問題,尋找突破口,通過停開風機人工放渣、加強循環水用藥管理等多種手段來節約成本,提高效益,取得了良好的效果。
自從公司開展“管理效益年”活動以來,高電中心運行車間的鍋爐有了改變:以往鍋爐壓火后通常采用風機進行放渣,每次風機需運行30分鐘以上,再由工人進一步清理才能徹底除渣,F在,車間組織職工等爐膛自然冷卻24小時后,直接開啟爐門進入爐膛人工放渣,每次可節約用電180度左右。今年1-6月,高電中心共壓火停爐26次,電費以0.6 元/度來計算,上半年此項就為公司節資3萬多元。人工放渣不僅能使鍋爐自然冷卻均勻,還能延長爐體金屬壽命,同時避免了爐墻因風機排渣而再次升溫,既節能又環保。
在高電中心化驗室,為了節約成本,現在采取點滴的方式加阻垢劑,使循環水中總磷量長期控制在用藥的最低標準。在加滅藻劑和剝離劑時,值班人員通知除塵泵司機24小時之內不要開泵,確保加入的藥物不流失,取得了很好的效果。以前,三臺凝結器平均4個月就要酸洗一次,通過上述措施的實施,凝結器銅管在2007年6月份酸洗后,至今未再進行過酸洗,且銅管光潔度很好。一次酸洗需1200元,經計算一年節約清洗費用約15000元。而且少酸洗可將銅管使用壽命延長兩年,三臺凝結器就間接節約36000元。