“一、二、三,開始用力……”在高坑發電廠燃運車間現場,記者日前見到該廠燃運車間6名職工正在更換應急皮帶。只見大家掛好手動“葫蘆”,并將繩索捆緊要撤出的舊皮帶后,跟隨號令聲默契發力。 皮帶,作為輸送爐渣的重要紐帶,使用頻率高、磨損大。為了降低生產成本,該廠在確保機器正常運行的前提下,對運行一年之后的皮帶進行翻邊(將皮帶反過來)使用,即便是撤下的廢舊皮帶,也用來制作清掃器、分渣器等設備。 “從上午9點開始到現在,已經耗時近3個小時!比歼\車間主任湯耀宇告訴記者,此次更換的廢舊皮帶雖然才22m,但由于新皮帶比較緊,皮帶機的坡度大,給作業帶來較大困難。 “后天將對3號皮帶翻邊,之后可再延長其3至4個月的使用壽命!比歼\車間鉗工班班長吳建榮說道,由于3號皮帶全長135m,翻邊時需對皮帶分段“解扣”后逐個操作,且有兩處(機頭和機尾)360度的轉彎,需要把皮帶從頭尾滾拉出一段距離,加大轉彎半徑后再翻轉皮帶,這將更加考驗團隊的協調能力。據了解,燃運車間鉗工班已由過去的近20名職工,精簡至目前的8名,此次翻邊工作由該車間主任、黨支部書記等黨員、干部組成“攻堅小分隊”承擔,確保如期完成任務。 據悉,高坑發電廠積極面對當前嚴峻的市場環境,想法設法細“摳”成本,除了對皮帶重復利用,每年為企業節省數十萬元外,還從廢舊堆里“淘金取寶”,使大批可利用的老舊設備重新“上崗”,有效助力企業扭虧脫困。